2018年5月5日,某电厂GE 9FB燃气机组连续5次起动失败,直至LCI装置负荷柜内晶闸管单元烧毁。起动中,MarkVIe系统告警窗中屡次显示,“52SS SOURCE ISOLATOR BREAKER CLOSED Inactive”、“LOSS OF 52SS FEEDBACK Active”,即“52SS开关跳闸”、“52SS闭合反馈信号消失”等信息。
在几次起动中,冷却水电阻率不断下降,52SS开关柜所配置的保护均未动作。为了分析此次故障,本文将结合燃气机组整体起动流程,介绍LS2100e系统的特点,找出故障发生的原因。
燃气机组的起动流程是在MarkVIe系统的控制下进行,从而完成发电机由“静态发电机—同步电机—同步发电机”的状态转变。LCI装置向定子提供三相交流电源,励磁装置向转子提供直流电源。形成定子磁场与转子磁场的相互作用,产生电磁转矩,使静态发电机转变为同步电机运行,并拖动同轴的燃机透平开始升速。至一定速度后,LCI、励磁装置退出,通过开关位置的变化,使同步电机转变为同步发电机。
燃气机组发电机电气主接线图如图1所示。GE 9FB燃气机组整体起动过程可以分为以下4个阶段,即同步起动阶段、清吹及点火阶段、升速阶段和起励建压阶段。
1.1 同步起动阶段
MarkVIe发出起动指令,励磁系统转为静态变频起动模式,合52ET(10kV起动励磁变开关),合41AC-2(起励交流电源开关),合41E-DC(灭磁开关),合52SS(10kV起动隔离变开关),合89MD(LCI中压柜刀闸),分89ND(中性点刀闸),分41AC-1(自并励交流电源开关),合89SS(LCI装置的隔离开关)。在反馈信号被MarkVIe系统确认后,静态发电机转变为同步电机状态,起动成功。
MarkVIe发出转速指令至LCI装置,发电机(此时为同步电机状态)在盘车转速下起动,升速至705r/min。
图1 燃气机组发电机电气主接线图
1.2 清吹及点火阶段
至705r/min后,进行16.6min的清吹阶段。清吹结束后,LCI、励磁系统退出,待转速降至420r/min,燃机点火。LCI、励磁系统重新投入运行。
1.3 升速阶段
燃机转速升至2730r/min后,LCI、励磁系统退出。根据MarkVIe指令,分41E-DC(灭磁开关),分41AC-2(起励交流电源开关),合41AC-1(起励交流电源开关),分89SS(LCI装置的隔离开关),合89ND(中性点刀闸)。在开关反馈确认后,LCI退出,励磁系统切换至自动模式,同步电机状态转成同步发电机状态。
1.4 起励建压阶段
燃机转速升至2940r/min时,励磁系统重新起动运行,合41E-DC(灭磁开关),执行起励建压程序。
LS2100e系统是由美国GE公司为9FB燃气机组配置的最新静态起动装置。功率柜采用水冷系统。控制系统信息化程度高是LS2100e系统的最大特点。
2.1 冷却系统配置
LS2100e系统采用水冷却系统,主要用于功率柜内晶闸管单元的冷却。热交换器外部与闭式水系统相连,通过三通阀门对冷却水系统进行调节。一般情况下,三通阀门只被设置为内部循环,由水泵驱动除盐水经去离子罐、活性炭罐,为滤波器和整流器进行冷却,如图2所示。
图2 LS2100e冷却系统图
2.2 控制系统板件配置
LSGI静态变频起动门极触发板是整个控制系统的核心板件,其功能模块如图3所示。采用以太网的方式,与UCSB控制单元进行数据交换,实现对功率桥路的控制。通过FCSA板(电流反馈板)、NATOG3板(电压反馈板),将功率桥的电流、电压信号送入控制柜内的LSGI板;通过晶闸管单元上的FHVA板(高压选通接线板)与FGPA板(门极脉冲放大板),将各晶闸管的触发命令及晶闸管接受触发后的状态等相关数据,送入控制柜内的LSGI板进行处理。
LSGI板采集冷却水系统中温度和电阻率作为正常起动的判据。同时,对LSGI板配置了一个功率柜过电流保护,它从FGPA板获得反馈的晶闸管单元状态,判定功率柜内是否存在过电流。它的起动条件是,52SS开关合闸反馈接点送入LSGI板。
在燃气机组第5次起动前,对冷却水系统进行了停泵操作,更换了活性炭过滤罐。再次起动水泵,就地冷却水电阻率已符合起动要求(>1Ω•m)。为了排除52SS开关偷跳的可能性,将52SS开关更换成同型号的备用开关。
在静态变频起动开始后、燃气机组发电机转速至80r/min时,负荷柜内发生了爆炸,伴有火星及浓烟喷出,52SS开关跳闸,静态变频起动失败。
图3 LSGI静态变频起动门极触发板功能模块图
3.1 就地硬件检查
就地检查LS2100e系统,发现控制柜和源柜无异常。当打开负载柜时,发现逆变回路A相内的4T3、4T2两块晶闸管单元已经发黑。其中,晶闸管单元(4T3)内FHVA板上两个二极管被击穿且已碳化,冷却板上一块电阻(UXP/600 10KJ)完全烧毁。逆变回路中受损晶闸管单元的位置示意图如图4所示。
3.2 SOE信息检查
从MarkVIe系统的SOE信息中,可以推断出事故发生时燃气机组的起动状态,这样有利于对事故原因的分析。发生晶闸管单元烧毁时的顺控信息见表1。
16:39:30 MarkVIe系统已做好起动准备。5s后,所有报警信息已复归完毕。MarkVIe系统发出起动指令,合52ET(10kV起动励磁变开关),合41AC-2(起励交流电源开关),合41E-DC(灭磁开关),使励磁装置完成起励回路的送电。16:46:10 MarkVIe继续发起动指令给LS2100e静态变频起动系统,合52SS(10kV起动隔离变开关),合89MD(LCI中压柜刀闸),合89SS(LCI装置的隔离开关),使LCI装置起动回路完成送电。
16:46:39 52SS闭合反馈信号消失(LOSS OF 52SS FEEDBACK),LCI起动失败。同时,MarkVIe系统再次发出起动指令给LS2100e静态变频起动系统,52SS闭合反馈信号恢复。燃气机组发电机转速开始升速。16:47:01 52SS闭合反馈再次信号消失,负荷柜内发生了爆炸。
3.3 晶闸管单元的检查
晶闸管单元采用空心钢壳冷却板,冷却板内流动着冷却水,板上分别布置了4个10Ω缓冲电阻(型号:UXP/600 10RK)和1个10kΩ均压电阻(型号:UXP/600 10KJ),电阻容量均为600W。晶闸管单元内的可控硅也被固定在空心钢壳冷却板上,FHVA板(高压选通接口板)被固定在冷却板的上沿。晶闸管单元接线图如图5所示。
图4 逆变回路中受损晶闸管位置示意图
表1 发生晶闸管单元烧毁时的顺控信息
图5 晶闸管单元接线图
在对4T2、4T3晶闸管单元进行检查的过程中,发现两处的均压电阻均发生烧毁的现象。根据烧毁现象可以分析出,在逆变回路中,晶闸管的开通和关断频率十分频繁。当可控硅关断时,因回路中电感L的存在,电流IL不能发生突变,因而形成分流电流Ics流入RC缓冲回路,将能量储能到了电容CS中。
同时,在晶闸管两端产生很高的尖峰电压UKA,RC缓冲回路的作用就是维持动态均压。均压电阻RE的作用是平衡晶闸管两端的反向电压降,维持静态均压。晶闸管单元原理如图6所示。
图6 晶闸管单元原理图
从现场情况来看,均压电阻被烧毁,说明可控硅在关断过程中,所储存的能量不能及时消耗掉,是导致事故发生的主要原因。
4.1 缓冲回路配置存在问题
RC缓冲回路对抑制晶闸管单元的关断浪涌电压存在良好的效果。晶闸管关断时,能量储存在缓冲电容CS内;开通时,存储的能量在缓冲电容CS中释放。如果缓冲电容CS和缓冲电阻RS的值选择不当,就会造成缓冲电阻或是均压电阻烧毁。
晶闸管开通时会产生过电压,对缓冲电阻RS影响最大。在满足吸收储存能量效果的前提下,应当充分考虑电阻的消耗功率,电阻不能选得过大,因此电阻大概定在20~30Ω之间。而在LS2100e系统中缓冲电阻被设计为40Ω。
事故中被烧毁的电阻为均压电阻,根据国内南瑞继保公司的同容量静态变频起动装置,晶闸管单元配置的均压电阻为32kΩ、1000W。而LS2100e系统的均压电阻设计为10kΩ、600W,阻值选型可能稍小,需要重视。
4.2 冷却能力下降
经过多次试验,在冷却水水质合格的前提下,LS2100e系统绝缘值与冷却水电阻率成正比关系,与闭式水温度呈反比关系。在多次起动过程中,冷却水的温度在不断上升,电阻率在不断下降。虽然冷却水电阻率没有低于下限值,但冷却的效果下降明显。
从图4中可以看出,此次烧毁的缓冲电阻,位于逆变桥路中晶闸管集中的区域。冷却效果的降低,对缓冲电阻的散热存在一定的影响,也是事故发生的主要因素。
4.3 功率桥过电流保护被忽视
LSGI静态变频起动门极触发板为功率柜提供了一个过电流保护,但保护动作信息却没有出现在MarkVIe系统告警窗中。维护人员在事故前不清楚该功能,以至于在多次发生52SS开关跳闸后,仍没有检查功率柜相关元器件是否出现故障。这样的设计缺陷,是导致此次事故不断加剧的次要因素。
5.1 熟悉相关板件功能,提升故障判断能力
在本次事故中,其中一个原因是LSGI板的反应功率柜过电流保护功能不清楚,从而使得检修人员被其他告警信息所误导,导致在原因未能查明的基础上多次起动机组,最终造成晶闸管单元烧毁。因此,熟悉LS2100e系统相关板件功能,是真正做到有效维护的基础。
5.2 加强有效巡视,重点检查冷却水参数
目前燃气机组电厂在国内一般作为调峰机组使用。日开夜停非常频繁,因此增加了LCI装置变频起动的次数,做好变频器的巡视工作对燃气机组电厂非常重要。变频起动器在每次完成机组起动后,应由运行人员对功率柜内进行详细检查,用测温枪对每个可控硅单元及水冷却管道进行测量与记录,确保设备健康程度。
同时,重点加强对冷却水电阻率数值的监视,定期更换冷却水、活性炭滤芯和去离子设备,使电阻率保持在4Ω•m左右。保证在燃机机组两次起动间,有足够的时间间隔恢复冷却水系统的相关参数。
5.3 加强定期维护工作
定期维护工作主要包括清扫、绝缘检查、可控硅的短路检查、可控硅触发试验等:
此次LS2100e系统负荷柜晶闸管单元烧毁,为静态起动装置的维护提出了较高的要求: